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京海發(fā)電公司“7.10”#1機組左側(cè)中調(diào)門EH油進油管滲漏,導致停機的事故通報

2023-02-28 14:42 瀏覽:2 來源:鍋爐之家   
核心摘要:一、事故經(jīng)過2017年7月10日15:04,#1機組負荷307MW,主汽壓力14.6MPa,總閥位指令100%,四個高調(diào)門指令全開,但是CV1反饋只開到87.6%,由于指令反饋偏差大于10%,順序閥模式被強迫切為單閥。此時ICV2指令80%,反饋72.4%。15:36,EH油系統(tǒng)抗燃油溫54.1℃,抗燃油壓14.03MPa,CV1指令32.7%,反饋降至11.4%。16:30,CV1指令34%

一、事故經(jīng)過

2017年7月10日15:04,#1機組負荷307MW,主汽壓力14.6MPa,總閥位指令100%,四個高調(diào)門指令全開,但是CV1反饋只開到87.6%,由于指令反饋偏差大于10%,順序閥模式被強迫切為單閥。此時ICV2指令80%,反饋72.4%。

15:36,EH油系統(tǒng)抗燃油溫54.1℃,抗燃油壓14.03MPa,CV1指令32.7%,反饋降至11.4%。

16:30,CV1指令34%,反饋11%,為了降低EH油溫,將CV1實際指令強制為11%。

17:09,CV3指令43.8%,反饋35.1%,指令反饋偏差開始增大。

17:10,CV3指令99.9%,反饋降到了17.8%,此時CV1反饋已經(jīng)全關。

17:18,CV3指令99.9%,反饋5.2%,為了減少CV3伺服閥過油量大而引起的EH油溫升高,將CV3指令強制為5%,反饋為4.9%,此時CV1已經(jīng)全關,ICV2反饋已經(jīng)關到1.3%。

17:51,負荷201MW,EH油溫58.6℃,油壓14.1MPa,CV1指令5%,反饋0%,ICV2指令17%,反饋1.4%。嘗試用強制CV1、ICV2指令的方式來打開調(diào)門,在指令發(fā)生變化后,反饋不跟蹤。

21:18,啟動#1EH油泵(啟動兩臺EH油泵),#1EH油泵電流32.2A,#2EH油泵電流27.1A,抗燃油壓力由14.2MPa升高至14.8MPa。此后CV1開度由0%開至33%。

22:05,負荷217MW,#1EH油泵電流22.9A,#2EH油泵電流44.7A,抗燃油工作壓力14.7MPa。

22:08左右,ICV1油動機進油管道焊口開裂,刺油嚴重,無法隔離,為防止油系統(tǒng)發(fā)生火災,匯報中調(diào)申請緊急停機。

22:19 中調(diào)同意#1機組停運,鍋爐手動BT, #1機組打閘停機,停運EH油系統(tǒng),檢修人員處理漏油點。

23:14 汽輪機轉(zhuǎn)速至零,投運盤車。

機組停運后,經(jīng)過檢修人員的積極搶修,更換了EH油系統(tǒng)焊口開裂的三通,更換后對三通焊口進行著色檢查,合格后EH油系統(tǒng)投運。同時對5YVB卸荷閥拆卸檢查,用紅丹粉檢查發(fā)現(xiàn)閥芯與閥座配合不良,密封線不清晰。由于此閥門加工工藝較高,人工對閥座與閥芯對研,密封線較為改觀,之后對卸荷閥進行回裝。

2017年7月11日07:07重新掛閘,08:08沖轉(zhuǎn),08:27并網(wǎng)。為保證機組再次發(fā)生調(diào)門自關的故障,將高調(diào)門限制開度至80%,中調(diào)門限制開度至85%,并且機組保持高參數(shù)運行(順閥時總閥位不得超過90%),在以上措施下,#1機組連續(xù)運行了39天。

二、原因分析(相關圖片見附件)

(一)、造成#1機組抗燃油進油管靠近油動機處焊縫熱影響區(qū)開裂漏油的主要原因抗燃油管道油壓波動較大時,引起抗燃油管劇烈振動,最終導致焊縫熱影響區(qū)開裂。因焊縫熱影響區(qū)是焊縫最薄弱區(qū)域,經(jīng)長時間劇烈振動,會導致此處金屬強度降低,使其出現(xiàn)疲勞開裂(#1機組EH油進油管靠近油動機處的焊縫,在5月份C修過程中已經(jīng)過無損探傷檢驗,檢驗合格,見附件1)

(二)、#1機組運行中發(fā)生高調(diào)門CV1、CV3,中調(diào)門ICV2自關的現(xiàn)象,分析為OPC超速限制油壓不足導致各調(diào)門卸荷閥發(fā)生泄漏,調(diào)門動力油壓無法克服彈簧阻力而發(fā)生自動關閉現(xiàn)象,同時#1機組調(diào)門自動關閉,調(diào)門指令與反饋偏差大,伺服閥長時間動作不能復位,高壓抗燃油持續(xù)進入閥門油缸,引起抗燃油管道劇烈振動。為了避免機組因調(diào)門不能正常開啟而停機,決定啟動兩臺EH油泵以提高OPC母管油壓,兩臺EH油泵啟動后抗燃油壓力由14.2MPa升高至14.8Mpa(額定油壓低于16Mpa),CV1由0%開到33%。但缺陷未解決,抗燃油管道振動持續(xù)。

(三)、5AYV; 5BYV,這兩個電磁閥指令分別在2塊卡件 5AYV控制卡件通道為:1D116703 ; 5BYV控制卡件通道為:1D117703 。通過檢查卡件通道正常,可以排除卡件引起的誤動作。

(四)、2017年8月18日機組停機前,利用快裝壓力表對OPC母管油壓進行了測量,當時顯示壓力為6.5 Mpa(理論顯示壓力應和抗燃油母管壓力相等約14.7 Mpa),此時EH油泵電流為33.59A(EH油泵電流正常約為25A左右),EH油溫為50℃(EH油溫正常約為40℃左右),停機后對抗燃油系統(tǒng)5AYV卸荷閥、5BYV卸荷閥進行了拆卸,通過對兩個卸荷閥觀察、試驗初步確定5BYV卸荷閥存在卡澀現(xiàn)象,且5BYV卸荷閥質(zhì)量欠佳。后將5AYV卸荷閥、5BYV卸荷閥送專業(yè)檢測機構進行檢測。(檢測結果詳見附件2)。

(五)、2017年8月19日更換了新的5AYV、5BYV卸荷閥,更換后OPC母管油壓為14.7 Mpa,恢復正常。此時EH油泵的電流為25.1A。

(六)、2017年8月20日,對抗燃油系統(tǒng)做了調(diào)門、主汽門、供熱蝶閥以及OPC超速試驗,各試驗結果均正常。

經(jīng)過上述原因分析及專業(yè)檢測機構的檢測報告結果,造成7月10日#1機組停機,一是5BYV卸荷閥存在型號與5AYV卸荷閥型號不配套,質(zhì)量存在問題;經(jīng)過機組長期運行,質(zhì)量缺陷逐漸擴大暴露;二是基建期5BYV卸荷閥安裝不當,存在卡澀現(xiàn)場,造成閥芯活動不暢。三是基建期5AYV、5BYV卸荷閥閥芯、閥座不配套;四是基建期5AYV、5BYV卸荷閥O型圈安裝不當,有扭曲現(xiàn)象,而且5BYV 卸荷閥閥體通油孔有大量鐵削毛刺未清理;五是基建期5AYV、5BYV卸荷閥驗收時,沒有發(fā)現(xiàn)安裝缺陷,驗收人員把關不嚴;六是#1機組運行過程中,發(fā)生泄漏未能處理好,技術管理存在欠缺。

三、暴露問題

(一)、機組在檢修時,也對EH油系統(tǒng)焊口進行檢驗,檢驗后缺少對其焊口日常巡檢的重視程度。

(二)、自#1機組2010年8月投運以來未對5AYV卸荷閥、5BYV卸荷閥進行檢查、更換,目前看5AYV卸荷閥、5BYV卸荷閥存在型號、質(zhì)量不同,驗收時沒有及時發(fā)現(xiàn),機組運行中對卸荷閥泄漏引起的危害估計不足。

四、防范措施

(一)、加強抗燃油系統(tǒng)巡檢工作,在發(fā)現(xiàn)油管道存在劇烈振動現(xiàn)象時,及時分析引起管道振動的原因,避免系統(tǒng)長時間帶病運行。

(二)、加強抗燃油系統(tǒng)濾油工作,定期清理、更換濾網(wǎng),在油質(zhì)化驗報告合格后再進行掛閘等相關試驗。

(三)、加強對重要、隱蔽部件的驗收工作,利用停機機會對其他卸荷閥進行逐一檢查清理,并對電磁閥、伺服閥等進行檢查清理。

(四)、OPC母管增加在線監(jiān)測壓力表,機組運行中加強OPC母管油壓監(jiān)視。

(責任編輯:小編)
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